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你们装置有哪些调节阀由自动变为手动了??为什么?

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发表于 2012-7-5 17:25:12 | 显示全部楼层
低压区大部分控制阀(国产)都手动控制
发表于 2012-7-5 18:04:17 | 显示全部楼层
是不是PID没调好
发表于 2012-7-5 18:43:22 | 显示全部楼层
把加热炉的鼓风机和引风机都加变频,然后鼓风机变频和炉膛氧含量串,引风机和炉膛负压串就可以打自动了
不过安全起见也可以再加一个手阀。
大的调节用手阀,稳定后用变频。
发表于 2012-7-5 19:22:27 | 显示全部楼层
我们大部分是手动,塔的液位,和回流罐液位都是自动,一般放在手动的,都是在自动状态下,波动对后面影响较大的
发表于 2012-7-5 20:01:32 | 显示全部楼层
我们装置是30万吨半再生重整和80万吨柴油加氢联合装置,在开工初期也遇到和你一样的控制问题,造成重整各塔控制全部手动操作,极大的影响了操作效率、平稳率。
根据观察总结了如入几点原因:
1.瓦斯组成波动较大,影响了燃烧热值。其原因是加氢排放的废氢进入了瓦斯管网,而且是间断周期的排放。
2.实际处理量远低于设计值,使得各塔顶温控制较难稳定,受炉温的影响较大。
3.因重整加热炉热值的波动,引起反应温度的波动,使得重整产氢的不稳定,造成了预加氢混氢的波动,炉前混氢的波动直接影响了预加氢的炉温控制,最终造成了预加氢反应温度的波动。
4.因预处理部分的波动,造成的重整进料组分变化,产氢随之变化的结果使得加氢精制的系统压力波动,引起氢气间断的向瓦斯系统排放,影响了各炉燃烧。
以上几点是造成重整系统难以自动控制平稳的主要原因,这些原因又相互影响,形成反馈,使装置波动加大。所以要想使系统稳定,得斩断这种反馈机制,以下是改进措施:
1.减弱加氢精制压力控制回路作用,加强加氢炉温控制回路的作用,以减轻瓦斯组成的突变幅度和频次。
2.充分利用加氢精制的反应热,减少其加热炉的瓦斯用量,使其受瓦斯波动的影响最小。
3.预分馏塔(有的装置没有)、蒸发塔、稳定塔(有的装置是脱戊烷塔)的塔底温度控制回炉做优化(修改),主要是将付回路(主回路是炉温控制或偏心孔板差压控制)的瓦斯流控(有的是火嘴压控)改为炉膛温度控制,使炉子最大限度的保证炉膛温度的稳定。使用此方案要注意以下几点问题,a)主回路输出要设定最后炉膛温度的限制,防止超温。b)处理量的调整要缓慢,防止热负荷相对过大。c)氧含量要向上限控制,防止缺氧熄火嘴。d)付回路输出要限定下限位,防止瓦斯调节阀全关,回火爆膛。
4.各塔顶控制回路做优化,取消“回流罐液位控制回流,顶产品量控制灵敏板温度”的控制方案(因设计负荷和实际量差别较大,应放弃),改用传统的“回流控制顶温,顶产品控制回流罐液位”的方案。这样改后,控制迅速,无滞后现象,pid整定较容易。
5.加强预加氢炉各重整炉温控(重整炉不要使用炉膛温度控制的方案,因四合一炉炉膛温度有相互影响关系)回路的控制作用,保证产氢的稳定。

通过以上措施的实施,重整加氢装置操作平稳,控制稳定。加上芳烃抽提系统,共三套系统平时只需一人监控,偶而少许调整。
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