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还是阀门问题!!

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发表于 2012-7-5 12:19:12 | 显示全部楼层
原帖由 narshi 于 2008-7-14 12:23 发表
提一个想法:
会不会阀门,流量计都没有坏,而是工艺过程中,压力变化了,导致差压变,虽然流量没有变,但CV值变了,阀门开度也就变了,流通能力达不到要求,使下游生产有问题?
发表于 2012-7-5 14:16:27 | 显示全部楼层
求助就求助,要什么分;搞不懂你的动机。

8楼的你说这话就不对了,因为在这个论坛想下资料学习必须要财富值,我没有怎么下,怎么学,难道总向你们请教,我这辈子想学点东西还错了么,什么动机,动机就是为了下资料学习,好好学,为了以后帮助像我一样的菜鸟。
我们车间这个阀确实是我说的这样,你们所说的阀前后压力压差,在我们这是恒定的,流量显示确实是不变,但在反应这方面确实波动很大,我们用的催化剂是壳牌的865A,在有就是真的感谢回复的朋友们,谢谢你们。是你们的积极参与让我学了很多,我真的开始喜欢这方面知识了。
发表于 2012-7-5 16:13:42 | 显示全部楼层
这个问题我好像也遇到过,也觉得很疑惑。一般来说在手动调节流量和设定值一样的时候,再把回路打自动,阀位应该不会明显变化的。但有时候阀位会朝一个方向跑,不知道为什么。具体事情也记不清楚了。
发表于 2012-7-5 18:10:57 | 显示全部楼层
netyugihc谢谢你的鼓励 我以后会更积极提问的,会问出更好的问题,也会也有更好的答案
10楼说的CV值是什么?
现在我们阀的情况是设定285阀位21到28之间波动,今天早上根据工艺催化剂要求降低了抑制剂的加入,生产正常,根据我们的经验只要阀位20以上,抑制剂加入量就没问题,但阀位21到28之间波动正常么?
阀前后压力压差恒定的,阀选大了?我们这89年建的厂子,阀用了快20年了,是不是以前的催化剂对抑制剂要求不像现在这么敏感,虽然阀也不行但没那么多问题,现在新型的催化剂要求太精确所以表现出来了
发表于 2012-7-5 20:08:12 | 显示全部楼层
我是乙烯厂,环氧乙烷车间的,我们车间现在有2个阀FRC112A和B是并联在一条管线上的,一般用一个阀控制
,它们是调节催化剂的抑制剂的,但现在有些问题
具体表现情况是在设定值固定后,阀位自己逐渐减小,2个阀门都是这样,比如设定290G/h后,自动状态下阀位由30左右会慢慢关到10左右,虽然显示流量没变,但催化剂的反应情况,变化很明显,只有手动将阀位开到30左右,反应才正常,求各位朋友帮忙分析一下,这样的情况是由什么引起的,肯定是阀门原因了,虽然显示流量290但阀位10左右时加入量肯定不够,因为我们催化剂对抑制剂要求非常高,有点波动就能表现出来
最后求3以后年级的朋友多打点分,让我能多下点资料学习一下,免的总问些幼稚的问题  
谢谢!谢谢


看到上面的描述,可以确定几个事情:第一、阀门选大了,一般调节阀门选择开度是在70~80左右。如果你们只需要290G/h的流量,而开度只有30,那阀门流量一定选大了。第二、阀门可以正常动作,阀门关小,流量变小,完全正常。
我觉得有两个可能:
第一、流量机坏了,当流量大于设定值时候,阀门关小。当阀门关小后流量小于设定值的时候,阀门开大。上面所诉,当到设定值是阀门关小,说明阀门接受信号正常,动作是正常的。但阀门关小以后,流量小于290G/h,而流量计没有显示(输出信号)。
第二、PLC(或DCS)没有设置好,流量计的4~20MA输出给PLC(或DCS)的信号和PLC(或DCS)输出给调节阀的信号每哟整定好。
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