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调节阀检修案例

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发表于 2012-7-5 17:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
                             调节阀常见故障
一、调节阀阀杆与导向套抱死
    2008年环氧三期开机期间,T-108、T-109塔塔底蒸汽调节阀相继抱死,不动作。拆解发现阀杆与上阀盖导向套抱死,用工具强行拆开,清理焊渣,研磨阀杆,消除阀杆划痕,重新装配后,正常。
原因分析:
管线吹扫时,焊渣吹入阀杆表面并粘在上面。开机时,阀门动作导致,焊渣挤在缝隙里,导致抱死。
预防措施:
吹扫管线时,调节阀下线,用短接过渡。
二、调节阀执行机构膜片损坏
2008年11月份,环氧一期在停机后重新开机时,LV-1005(进料阀)阀位在运行中,阀位逐渐增大,但液位不见增加。仪表工在现场检查时发现执行机构弹簧侧漏气,判断膜片破损漏气。更换膜片后,阀门正常工作。
原因分析:
1、仪表气带油会腐蚀橡胶,导致膜片破损。
2、弹簧倾倒会导致膜片戳穿
3、长时间老化,导致破损。
预防措施:
1、加强巡检,及时发现问题
2、保证仪表气含有不超标
3、长期使用,准备备件。三年后,就有可能开始损坏。
三、氯油粘结,阀门抱死
2008年环氧一期在重新开机后,PV-1010E(HCBW波纹管密封笼式调节阀)运行一周后,阀位固定,不在随信号变动。协调厂家来人指导拆解,发现阀芯、阀座之间积存氯油导致阀门抱死。用紫铜棒小心敲击震开阀芯阀座,清洗后重新装配,阀门正常。
原因分析:
氯气在氯碱厂干燥时,用的是浓硫酸。如果除雾器效果不好,氯气会带酸雾,在管线中形成氯油,阀门长期运行,氯油积存在阀芯阀座中间导致抱死。
预防措施:
氯气阀定期拆解检查
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